制糖行业清洁生产技术推行方案
一、总体目标
至2013年,制糖行业吨糖耗标煤由0.443吨降至0.406吨,较2009年下降8.35%,全行业能耗降至588.7万吨标煤/年,节约53.8万吨标煤/年;吨糖耗新鲜水由44.14吨下降到28.25吨,较2009年下降36%,全行业新鲜水消耗降至4.1亿吨/年,年节水2.304亿吨;吨糖化学需氧量排放量由20.33千克降至14.63千克,降低28%,全行业减少化学需氧量排放8.26万吨/年。
二、应用技术
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│序 │技术名称 │适用范围 │ 技术主要内容 │ 解决的主要问题 │技术│所处│ 应用前景分析 │
│号 │ │ │ │ │来源│阶段│ │
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│ │ │ │ 本项技术的主要内容是│ 传统亚硫酸法制糖工艺是利 │ │ │ 该技术实施后,糖产品色值可 │
│ │ │ │采用低碳低硫制糖新工艺改│用硫磺燃烧后的二氧化硫与糖汁 │ │ │由目前140色值单位平均降低到 │
│ │ │ │造传统制糖生产的亚硫酸法│接触后生成的亚硫酸为主要澄清 │ │ │100色值单位,降低28%以上;糖 │
│ │ 低碳低硫制│ │工艺。即利用锅炉排放烟道│剂的一种蔗汁澄清工艺。该工艺的 │自主│应用│产品含硫量由20毫克/千克降低 │
│ 1 │ │ 甘蔗制糖│气中的二氧化碳或酒精生产│主要问题: 1、糖汁有色物质不能 │ │ │到10毫克/千克以下,降低50%: │
│ │ 糖新工艺 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │过程产生的二氧化碳经净化│根本清除,造成产品色值高,且在 │研发│阶段│糖厂优、一级品率达到100%,优级 │
│ │ │ │提纯后替代传统亚硫酸法中│储运过程中随着时间的延长,色值 │ │ │品率达到30%,吨糖平均售价提高 │
│ │ │ │的部分二氧化硫,应用于蔗│会继续升高,产品质量不稳定;2、 │ │ │30元;产糖率提高0.12%对蔗;硫 │
│ │ │ │ │由于生产过程中大量硫磺的使用, │ │ │磺用量在原来(0.08%对蔗)的基 │
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│序│技术名称 │适用范围│ 技术主要内容 │ 解决的主要问题 │技术│所处│ │
│号│ │ │ │ │来源│阶段│ 应用前景分析 │
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│ │ │ │汁或糖浆的澄清过程,改造 │产品中残硫高,影响食品安全;3、 │ │ │础上降低30%,每百吨甘蔗减少硫 │
│ │ │ │传统的亚硫酸法制糖工艺。 │提纯效果差,产糖率低。采用低碳 │ │ │磺用量24千克,按照硫熏中和器 │
│ │ │ │本工艺的实施, 既可以提高│低硫制糖新工艺不但可以很好的 │ │ │的吸收效率为80%计算,减排二氧 │
│ │ │ │产品质量和产糖率,也可减 │解决上述问题,还能减少糖厂二氧 │ │ │化硫9.6千克;按加灰量为0.6% │
│ │ │ │少二氧化碳和二氧化硫排 │化碳和二氧化硫排放,实现清洁生 │ │ │对蔗计算,每百吨甘蔗减排0.5吨 │
│ │ │ │放。 │产。 │ │ │二氧化碳。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 以年加工100万吨甘蔗、产糖 │
│ │ │ │ │ │ │ │12万吨的糖厂为例:每年因质量提 │
│ │ │ │ │ │ │ │高增加效益360万元;多产糖1200 │
│ │ │ │ │ │ │ │吨,按每吨糖价5000元计算(下 │
│ │ │ │ │ │ │ │同),增加效益600万元;按硫磺 │
│ │ │ │ │ │ │ │用量对蔗比为0.08%,每吨硫磺 │
│ │ │ │ │ │ │ │1800元计算,少用硫磺240吨,增 │
│ │ │ │ │ │ │ │加效益43.2万元;共产生经济效 │
│ │ │ │ │ │ │ │益1003.2万元,减少二氧化碳排 │
│ │ │ │ │ │ │ │放5000吨,减排二氧化硫96吨。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 该技术尚无示范项目,在行业 │
│ │ │ │ │ │ │ │内潜在普及率为90%,按40%推广,│
│ │ │ │ │ │ │ │全行业年加工甘蔗量1.1亿吨,产 │
│ │ │ │ │ │ │ │糖1320万吨计算,全行业可多产 │
│ │ │ │ │ │ │ │糖5.28万吨,节约硫磺用量1.056 │
│ │ │ │ │ │ │ │万吨,减排二氧化碳22万吨,减 │
│ │ │ │ │ │ │ │排二氧化硫4224吨,年增加效益 │
│ │ │ │ │ │ │ │4.414亿元。 │
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│序 │技术名称 │适用范围│ 技术主要内容 │ 解决的主要问题 │技术│所处│ │
│号 │ │ │ │ │来源│阶段│ 应用前景分析 │
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│ │ │ │ 全自动连续煮糖技术具 │ 目前国内糖厂除煮糖工段外, │ │ │ 通过该技术的实施,制糖过程 │
│ │ │ │有能耗低、生产效率高等优 │其他工段已经实现了连续化生产, │ │ │蒸汽消耗减少14%,按照一般工厂 │
│ │ │ │点,是国际上先进的煮糖技 │唯有煮糖工段还停留在间断作业 │ │ │耗汽率为50%对蔗来计算,100吨 │
│ │ │ │术,该技术的核心是连续煮 │水平。引进推广此项技术: │ │ │甘蔗可节约0.263兆帕(绝压)、 │
│ │ │ │糖罐,它有立式和卧式之分。│ │ │ │129℃的蒸汽(下同)7吨。 │
│ │ │ │以立式连续煮糖罐为例,它 │ 1、实现煮糖过程的连续化和 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 对于年处理100万吨糖料的糖 │
│ │ 全自动连续│ │是由多层带搅拌的结晶室叠 │自动化,为糖厂全程连续化、自动 │引进│ │厂,年节约蒸汽7万吨,按照吨汽 │
│ 2 │ │ 制糖│加而成,糖浆在顶部结晶室 │化奠定了基础,同时可解决我国糖 │消化│应用│耗标煤0.16吨计,折1.12万吨标 │
│ │ 煮糖技术 │ │ │厂间断煮糖生产波动大、生产不稳 │ │阶段│ │
│ │ │ │连续进料,煮制好的糖膏在 │ │吸收│ │煤,年节能效益896万元。 │
│ │ │ │底部结晶室不断排出。实现 │定的问题。 │ │ │ 该技术尚无示范项目,在行业 │
│ │ │ │了煮糖的连续化。此外,糖 │ 2、连续煮糖罐内糖膏液位低, │ │ │ │
│ │ │ │膏在罐内保持恒定的低液 │循环好,加热蒸汽压力仅需0.09 │ │ │内潜在普及率为100%,按照该技术 │
│ │ │ │位,静压低,且有搅拌,故 │兆帕(绝压)即可满足生产需要, │ │ │推广率为40%,全行业年加工糖料 │
│ │ │ │可采用后效蒸发罐汁汽来煮 │制糖过程蒸汽消耗减少14%,降低 │ │ │1.2亿吨来计算,全行业节约蒸汽 │
│ │ │ │ │了能耗。 │ │ │336万吨,折53.8万吨标煤,年节 │
│ │ │ │糖,节能效果显著。 │ │ │ │能效益4.304亿元。 │
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